液氬作為一種重要的工業(yè)氣體,在許多方面都會應用到,有時槽車罐子壓力高達1.5 MPa也舍不得將高壓氬氣放空,但他們在過磅前不卸壓,過磅后為了快速充裝,又將罐內(nèi)壓力卸掉。據(jù)計算:如果把1.5 MPa高壓氬氣排放掉,至少有一噸的液氬損耗,勢必造成較大的經(jīng)濟損失。下列介紹改進措施有哪些。
1、金屬軟管接好后,打開槽車上進液閥、氬罐下進液閥,將槽罐的氬氣導入氬罐液化。
2、當槽罐壓力和氬罐壓力變化不大時,關閉氬罐的下進液閥,開氬罐的上進液閥,使槽罐和氬罐的壓力均衡。
3、壓力均衡后,關閉上進液閥,打開氬罐氣體通過閥和增壓閥開始增壓。
4、待氬罐壓力達0.7MPa(可視槽罐壓力而定,高于槽罐壓力0.3 MPa),開氬罐下進液閥,用下進液閥來控制充裝速度,使氬罐與槽罐始終保持0.15~0.3 MPa的壓差,確保液氬順利充入槽罐。
5、充好后,關閉氬罐的下進液閥,打開上進液閥,利用氬罐較高的壓力將連接的金屬軟管內(nèi)的液氬全部壓至槽罐后再關閉上進液閥。
6、打開槽車排液閥將金屬軟管內(nèi)的殘氣排盡后拆下,充裝完畢。
整個充裝過程不需要打開放空閥和液滿閥,減少了放空損耗。在充車前,打開槽車的上進液閥和氬罐的下進液閥,先將槽車的高壓氬氣導入氬罐內(nèi)液化,既可以讓部分氬氣液化減少損耗,同時又可以降低槽罐的壓力。
提高液氬罐的壓力。當兩罐壓力持續(xù)不變時,將氬罐的上進液閥打開,關閉下進液閥,使氬罐與槽罐開始均壓,均壓后從氬罐的液位表可以明顯看出,液位會在原有的基礎上上升200mm,也就是說液氬罐存量在原有的基礎上會有所增加。